近日,三峰(华源)所属企业德昌颜料生产车间、机修车间等相关部门最近三个月考核结果在内部公布,今年上半年开始实施的四项考核中,除电工电动机维修费用实行年度考核制,其他三项考核均收到了一定的效果,最少的一项是压滤工段玻璃钢瓦费用考核,节约1000多元,最多的是机修费考核项,节约43000多元。 今年年初以来,德昌颜料在产品市场价格比去年同期有所下滑的不利因素下,强化成本管理,深入推行节能降耗来增加企业效益。蒸汽的耗用在该公司氧化铁颜料产品生产成本中占据最大的份额,蒸汽使用的有效控制是该公司一直来最关注的问题。3月中旬,该公司花数万元专门购置了一台蒸汽自动减压阀,经过几个月的试用,在蒸汽控制方面取得了比较明显的效果。近三个月的蒸汽单耗比上年同期下降了5%,为企业节省开支15万元。 为了节能增效,减少浪费,该公司针对压滤工段玻璃钢瓦用量较大的情况,将玻璃钢瓦每月耗用列入考核范围,在每月产量衡定、玻璃钢瓦衡定的情况下,每月按玻璃钢瓦单耗规定指标节省或超出按17.5元/米进行奖励或处罚。 与此同时,该公司还对电工电机维修费用及修理费进行考核,按规定标准进行奖罚,以确保各车间设备的正常动转,提高生产效率。 据了解,今年上半年该公司出台的有关节能降耗增收节支方面的考核措施有4项,除上述两项,另外两项是机修员工的机修费考核、后道打粉人员的蒸汽和电动机考核。这些考核措施细化,再加上全员成本意识的增强,使该公司效益不断提升。 通讯员 沈海泉
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