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· 生产经营就需要这样的“金点子”
 
2015年8月24日    星期一 放大 缩小 还原        

生产经营就需要这样的“金点子”

    在激烈的市场竞争中,企业的发展必然会遇到这样或那样的问题,存在一定的经营盲点与缺陷。如何有效地可持续发展,不断进行产品创新,不断提升产品质量,不断迎合市场需求,不断提高企业经济效益是每一位企业经营者都必须面对的重大问题。
    开展合理化建议活动是企业参与市场竞争,提高企业经济效益的最佳方式。合理化建议是助推企业创新,充分提升企业竞争活力的有效载体,同时也是企业挖掘自身潜能,发挥竞争优势的一把“利器”。
    积极提出合理化建议,也客观反映了员工对企业的忠诚,反映了员工对企业的热爱,也是企业凝聚力与向心力的一种良好体现。
    升华员工们纷纷行动起来,在改进管理,提高产品质量,革新工艺程序,节约原材料和劳动时间等方面,充分发挥了各自的聪明才智,帮助公司增强了企业凝聚力,提高了企业核心竞争力。


欧锦家居有面“忏悔墙”
      在云峰新材所属企业欧锦家居的食堂内,放置着三块活动的写字板,上面贴上了客户反映的产品质量问题照片,以及公司采取的相应改进措施。
      欧锦家居生产的定制衣柜生产组装过程复杂,从产品研发,到技术制图,生产组装,服务配送等多个环节,都存在发生错误的几率,且每一环节环环相扣,一步走错就有可能步步走错。
     “质量是第一位的。”为此,从今年6月下旬开始,该公司为了让更多的员工充分了解生产制作过程中的小差小错,专门利用每天人员流动最多的员工食堂进行警示教育,把客户反映的质量问题整理出来,贴到“忏悔墙”上。原先普通油墨打印机照片打印不清晰,公司为此还特意购置了一台彩色打印机,配套使用,相关部门及员工由此得以看到清晰的质量问题图片,加深印象。
      为了打好“质量仗”,该公司还在“忏悔墙”上,把反映出来的问题,以及针对客户提出来的问题进行认真细致地核实、分析后提出解决方案,一并“晾晒”在这面“忏悔墙”上进行展示,以此来提高全员的质量意识。
      欧锦家居售后服务部经理陈国红告诉我们:“知耻而后勇。通过‘忏悔墙’的集中展示,以及多次现场分析会点评教育,到8月中旬,该公司的定制衣柜移门产品质量得到有效提升,出错率较一季度也有所减少。”
红外线检测省时省力
     “你看,四面刨连续生产线现在总共在操作的有8位员工,一下子比以前省下了两位,且生产效率不减。”云峰新材所属企业升强木业生产部经理潘锦垭面对我们时说。
      原来,四面刨连续生产线改造前一直有一个比较伤脑筋的问题,那就是从砂光机到双端铣锯之间是断开的,砂光机后的检验工段,检验人员负责检验砂光缺陷,砂光机与四面刨切机开始连线后,经常发生卡板和堵机现象,造成设备故障,效率低下,这主要是砂光机上过来的过长、过短的板以及斜头板一直以来没有技术测量手段进行有效控制,全凭肉眼及工作经验来筛选。
      当砂光机保持着一定的运行速度时,有时可能还来不及仔细筛选。无奈之下,只有采取增加人员判断,这样做还有一个问题是检验质量也始终不能完全做到合格,难免有漏网之鱼。。
      前不久,潘锦垭受电视画面中一个涉及红外线的镜头启发。他说,电视中一条红色的光线射出来,当有人触碰到这条光线时,警报就会响起。
      是不是地板检测也可以用红外线控制地板长度呢。抱着试试看的想法,他动手查阅了相关资料,同时也打听了其他厂家相关检验控制手段,认为加装一套红外线装置具有一定的可行性。
      于是,在机修工及调刀技师刘师傅的协助下,在四面刨切线检验工段上左右两侧,各加装了一套红外线装置,调整好定长,果真红外线真的可直接对从砂光机上出来的毛坯地板长度进行检测,那些过长的板和短板,一旁的检验员只要看上一眼,就能快速完成筛选工作,减少了堵机卡板现象,由于技术手段上去了,相应的人员配置也从原先的两人减少到了一人。
      潘锦垭并不满足于一点点小成就,他还积极开动脑筋,在砂光机上安装一套警铃,在检验工段和四面刨工段安装急停开关,后面机器一旦出现故障,就可紧急开启急停开关,待修复故障后,流水线上的地板就可以重新进入下一道工序。
“弯”改“直”提高生产效率
      近日,集团所属企业华源颜料正掀起了一股创新热潮,从管理层到普通员工,一个个点子被上传到厂里各相关部门,这些看似细小的点子,不用花大的成本投入,就能很快地收到效果。铁黑车间一个弯管“拉”直的点子就是一个例子。
      氧化桶铁皮反应要通入空气,原先的做法是采用一根盘管通入空气进行反应,后来为了增加空气量,改进后另加了数根小空气管。久而久之,其中的缺陷就暴露出来。生产完几桶氧化铁,盘管及部分小空气管用不了多久马上就会出现堵塞现象,导致空气进气量变小,空气反应不均匀,不仅延长了氧化周期,而且影响产品质量,出来的氧化铁产品颜色也变了,达不到相应的产品标准。
      为了加速氧化反应,不得不同时开启搅拌桨,然搅拌桨开机时间长了,马达过热,设备容易提早老化甚至故障,加之每个氧化桶每周都要对小空气管进行清理,氧化台上的氧化工光在清理上就花费了不少时间,且大大延长了空桶时间,生产效率提不上去。潘建跃是华源颜料铁黑车间主任,这些他全都看在眼里。
      他领着我们在他负责的车间转了转,并向我们指出了一处改善点。他告诉我们,他提的点子叫合成法氧化桶空气管更改。
      弯管易堵塞,增加的小空气管直径又太小,满足不了生产要求。换成直管行不行?只有试试看才知道,他觉得。生产经理也很支持他的想法。
      在机修车间的帮助下,在氧化桶底部换上了一根直径较大的空气储存直管,来代替空气盘管及小空气管。潘建跃边介绍边向我们比划。
      果真,改进后好处显而易见。他告诉我们:“反应周期比原来缩短了近1/10,还提高了放桶桶数。反应均匀了,开启搅拌桨的次数也少了。操作工清桶时间也大幅缩短,一定程度上降低了劳动强度,提高了生产效率。”
机器换人成为“新常态”
      在集团所属企业华源颜料铁黄八车间西面斜坡边上,一个体积明显大于其他车间的氧化桶矗立在那里。氧化桶上配置了一根钢梁,一台小型机械抓手通过钢梁上的钢索,正不断上上下下往氧化桶里加铁皮。
      该车间主任施国初对我们说,公司正在进行工况条件改造,原来分散的车间都要集中到一起,不仅设备要集中排布,人员也要集中配置,提高生产效率。
      铁黄八车间目前有75m3氧化桶10只,40 m3氧化桶8只。以75m3氧化桶为例,按照现有条件,需要两位拉铁工使用平板斗车将铁皮装好并就近拉到氧化台下,再通过电动起重葫芦将铁皮吊到氧化台上,三位在氧化台上操作的加铁工负责把铁皮倒进氧化桶内,算起来需要五位操作工才能完成整个拉铁加铁工作。按照一般生产计划,加满三个氧化空桶的铁皮,需要连续工作三小时以上,操作甚为辛苦。
      “一定要改善员工操作环境。”这是该公司一贯坚持的理念。
为了给机器换人创造有利条件,公司领导同相关部门负责人一道,到生产车间召开现场会,分析可行性,并确定了首先在铁黄八车间搞“试点”的设想。
      施国初说,他负责的这个车间新建了一个200m3的氧化桶,铁皮可通过一部大臂可180°旋转、爪子可360°旋转的铁皮装载抓机装载过来,一次装载量约达到900Kg,铁皮装载抓机将铁皮放下后,再通过氧化桶上同步安装好的小型机械抓手将铁皮吊进氧化桶内。
      回到办公室,他拿出计算器按出了一连串数字,算了一笔生产效率账。
      目前试做的200m3氧化桶,通过机械化作业,单个空桶加满铁皮也只需1至1.5个小时即可完成,小型机械抓手还能完成清桶作业,且只需两位员工即可完成操作,与清理同样数量产能的氧化桶相比较,时间上减少了一半还多。
新工艺环保又经济
      在升华拜克所属企业锆谷科技,我们看到产品碳酸锆经过工艺改进后生产进行得如火如荼,叉车工正将中转托盘上的一袋袋原料不断运进车间。
      原来,该厂用新工艺替换了长期以来的老工艺。此前,厂里一直采用简单成熟的铵法制备碳酸锆,以碳酸氢铵为所需原料之一,但该工艺缺点明显,制备后产生大量的氨氮废水,需要花费较高的处理成本来维持,对企业发展来说并非长远之计。新工艺以碳酸钠为主要原料,因原料中含钠离子,行业内又称钠法制备碳酸锆工艺,然因化学反应过程中氯离子含量水平较难控制,生产的产品往往不达标,所以之前还鲜有人尝试。
      然新工艺废水易处理、成本也相对较轻的优势一直是该厂追求。
      为了在工艺上寻求突破口,该厂进行了多方面尝试,往反应过程中掺入化学稳定剂,加入其他试剂进行中和,但效果始终达不到理想状态,该项目的几位主要负责人曾一度很灰心。
     “新工艺一定要试出来!”生产部副经理金国洪作为项目主要负责人甚至立下了“军令状”。
      他们请来行业内专家帮助进行“会诊”,并组织项目人员到车间现场进行项目“攻坚”。在专家的指点下,尝试用硝酸替代原料之一盐酸。
     “用硝酸到底行不行?”该厂生产及科研人员进行了大量试验。
      通过PH计监测,发现用硝酸非但克服了氯离子的产生,还是最省力的办法,且反应过程始终保持在酸性环境下运行。从去年10月开始,经过近3个月的小试、中试,到今年1月份得到客户正式确认后,截至上月已供货约600吨。

作者: 升华集团
      
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