问题描述
华源颜料氧化铁红准备车间晶种制备过程需要人工下桶进行清桶,劳动强度大、时间长,存在很大的安全隐患。
人工清桶时,存在桶内铁屑清理不彻底现象,严重影响晶种质量,进而影响氧化铁红产品的质量。
设定目标
提升清桶的灵活性、效率和彻底性,解决人工下桶清桶的问题,降低安全隐患,提升产品品质。
因素分析
人工清桶与产品质量、安全生产、生产成本等有直接的关系。
提升方案与计划实施
从2018年11月5日开始计划采用电磁铁吸盘,通过确定反复沟通确定尺寸和吸引力,并取样寄到厂家试验,在2018年12月20日开始实施并投入使用。
现实效果
此方案实施后,华源颜料对电磁铁清桶的相关数据进行了为期一个月的跟踪:
1.提升方案实施之初投入:2万元左右,但全年可以为企业节省成本十余万元的成本开支。
2.使用灵活方便,解决了前期因晶种桶过热而导致的无法及时清桶的问题;清桶质量提升,解决了人工清桶不彻底的现象;安全系数提升,降低了有限空间作业的安全隐患问题;缩短了清桶时间,降低了员工劳动强度。
3.该设备通过电流控制磁性,操作方便。
改善提升亮点
此方案小投入、大效果,解决了该工段安全隐患较大的问题,降低了员工劳动强度,提升了产品品质,降低了生产成本。